Общее·количество·просмотров·страницы

Показаны сообщения с ярлыком Форсунка BOSCH. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Форсунка BOSCH. Показать все сообщения

вторник, 12 октября 2021 г.

РЕМОНТ ФОРСУНОК BOSCH Common Rail типа 0445110 … (CRI1-13) в Могилеве.

      Ниже показаны фото форсунки 0445110014, а также её сборочный чертеж со стороны электромагнита и отдельно фотография распылителя для форсунок этого типа.



ИЗНОСЫ
     При штатном износе рассматриваемых форсунок их работоспособность, в первую очередь, нарушается в результате износа седла управляющего клапана.

 



В связи с изменением ширины линии контакта запорных конусов распылителя.

 

 

 

Из-за износа цилиндрических направляющих поверхностей штока и гильзы мультипликатора.

 


А также в результате потери гидроплотности тефлонового уплотнения между гильзой мультипликатора и корпусом форсунки.



РЕМОНТ     
     Восстановление поверхности седла клапана электромагнитной форсунки BOSCH Common Rail легко выполняется на настольном сверлильном станочке с помощью притира изготовленного из Ст3.


        
      Принципиальное описание метода притирки можно посмотреть перейдя по ссылке  https://reforsbel.blogspot.com/2012/03/bosch-cr.html. Там же представлены фото поверхности клапанов после обработки предлагаемым мной методом.


     Ремонт распылителей как правило сводиться к уменьшению пятна контакта запорных конусов распылителя с целью уменьшения гидравлического сопротивления протоку топлива к его сопловым отверстиям. Для этого изначально конус иголки тонко притирается к конусу в корпусе распылителя, после чего часть поверхности конуса иголки занижается, примерно как показано на приведенном  ниже рисунке.




     Вид восстановленной иголки.




  Для осуществления этой операции, опять-таки требуется настольный сверлильный станочек, нехитрая оптика и режущий абразивный элемент.

     Восстановление гидравлической плотности направляющих поверхностей штока и гильзы мультипликатора электромагнитных форсунок BOSCH Common Rail подробно описано в данном блоге, что можно посмотреть перейдя по ссылке https://reforsbel.blogspot.com/2021/03/bosch-common-rail.html


Практика показывает, что говорить о бюджетном ремонте рассматриваемых форсунок без восстановления гидоплотности цилиндрических поверхностей мультипликатора не имеет смысла.  При этом используемые для этого известные методы хромирования, нанесения алмазоподобного покрытия в условиях единичного производства в целом проигривают проедложенному мной методу восстановления размерной точности деталей методом перераспределения металла в её поверхностном слое методом пластической деформации. 

В дополнение к представленным операциям при ремонте названных форсунок нужно заменить тефлоновое уплотнение и шарик управляющего клапана.





     Однако, следует отметить, что ежели  тефлоновое уплотнение  не имеет дефектов и плотно садится на гильзу мультипликатора при ремонте форсунки вполне можно оставить и старое уплотнение, да и шарик как правило меняется для чисто психологического успокоения.  Тем более нет смысла менять б/ушный керамический шарик на новый металлический.

     Последней процедурой при ремонте форсунки является коррекция толщины двух её регулировочных шайб, синей шайбы (см. рисунок) под анкером и зеленой под электромагнитом. Это обусловлено тем, что при снятии дефектного слоя металла с поверхности седла клапана неизбежно, на определенную величину, увеличиваются ход штока анкера (АН) и на токую же величину становится больше воздушный зазор (RLS) между крылчаткой анкера и электромагнитом.


     Для этого производится частичная сборка форсунки. В корпус устанавливается тефлоновое уплотнение, мультипликатор, шарик, седло шарика, синяя шайба, анкер в направляющей втулке и затягиваются гайкой. Собранная конструкция устанавливается на измерительную стойку, индикаторная головка выставляется на ноль и с помощью лезвия ножа анкер поднимается в верхнее положение, фиксируется показание индикатора  (см. фото). 




     Превышение показания индикаторной головки над требуемым значением хода анкера и есть величин  на которую необходимо уменьшить величину названных регулировочных шайб. После этого форсунка собирается, попутно ещё раз контролируется величина хода анкера и производится её проверка на стенде. Причем для рассматриваемых форсунок, как правило, можно обойтись их проверкой и на контроллере типа ПОТОК CR-mini.




     При грамотном подходе к работе с контролером можно качественно оценить статический и динамический слив в обратку отремонтированной форсунки, проходимость сопловых отверстий и качество распыла топлива, проконтролировать образование капли на распылителе как в статике так и при работе форсунки, определить минимальное давление её активации, оценить быстродействие (предвпрыск) форсунки.


Телефон, Viber, WhatsApp: +375 29 6560658